7月9日凌晨3時(shí)48分,18000Nm3/h空分裝置崗位人員發(fā)現產(chǎn)品中壓氧、中壓氮流量迅速降低,進(jìn)口膨脹機跳車(chē);進(jìn)口膨脹機油泵、排煙風(fēng)機、噴嘴加熱器瞬間跳車(chē)后再次啟動(dòng)至正常;DCS系統發(fā)出大量報警信息;1#液氧泵(惰轉運行)、2#液氧泵(負荷運行)、1#液氮泵(負荷運行)、2#液氮泵(惰轉運行)均跳車(chē)、3#清水泵跳車(chē);國產(chǎn)膨脹機運行油泵由1#油泵切換為2#油泵。6秒后,2#液氧泵、1#液氮泵自動(dòng)啟動(dòng)至跳車(chē)前運行狀態(tài)。崗位人員迅速對分離工況進(jìn)行了跟蹤調整,并認真分析跳車(chē)原因,確認跳車(chē)機泵具備啟動(dòng)條件后,陸續開(kāi)啟3#清水泵、進(jìn)口膨脹機投入系統、2#液氮泵及1#液氧泵至惰轉運行狀態(tài),18000Nm3/h空分裝置全面恢復正常。由于此次事故崗位人員發(fā)現及時(shí),處理果斷得力,18000Nm3/h空分裝置精餾工況未受大的影響,有力地保障了目前特殊時(shí)期生產(chǎn)系統的安全穩定運行。
隨后生產(chǎn)部、儀表車(chē)間、電氣車(chē)間、空分車(chē)間迅速展開(kāi)了事故原因分析,經(jīng)查看DCS系統全日志、跳車(chē)機泵歷史趨勢等,進(jìn)行綜合分析對DCS 系統電控柜檢查,確認此次18000Nm3/h空分部分機泵跳車(chē)事故原因為10#主控擴展柜SM902電源模塊故障。
11日,電源模塊備件到廠(chǎng)后,集團公司常務(wù)副總經(jīng)理郭文斌指揮模塊更換安裝工作,在經(jīng)過(guò)全面的風(fēng)險辨識及制定完善的生產(chǎn)應急處置方案后,電源模塊成功進(jìn)行了更換安裝,順利消除了影響18000Nm3/h空分裝置安全穩定運行的隱患。