13.1 項目概況
甘肅劉化(集團)有限責任公司年產(chǎn)25萬(wàn)噸硝基復合肥項目建設內容主要包括一期建設25萬(wàn)噸/年硝基復合肥生產(chǎn)裝置和二期建設15萬(wàn)噸/年濃硝酸生產(chǎn)裝置。劉化(集團)公司于2010年6月委托甘肅省環(huán)境科學(xué)設計研究院進(jìn)行“甘肅劉化(集團)有限責任公司年產(chǎn)25萬(wàn)噸硝基復合肥項目”的環(huán)境影響評價(jià)工作,2010年12月14日甘肅省環(huán)保廳以甘環(huán)評發(fā)[2010]180號文“關(guān)于甘肅劉化(集團)有限責任公司年產(chǎn)25萬(wàn)噸硝基復合肥項目環(huán)境影響報告書(shū)的批復”中同意實(shí)施年產(chǎn)25萬(wàn)噸硝基復合肥項目。
項目在實(shí)際建設時(shí),硝基復合肥銷(xiāo)售市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了較大變化,考慮經(jīng)濟效益,甘肅劉化(集團)有限責任公司決定項目中的二期工程先于一期工程建設,公用工程按照一期、二期整體建設。該項目自2011年7月28日奠基開(kāi)工建設以來(lái),原二期工程經(jīng)過(guò)將近2年的建設,目前生產(chǎn)裝置已建成。原一期工程目前生產(chǎn)裝置也已建成。在實(shí)際建設過(guò)程中,由于稀硝酸生產(chǎn)工藝及一、二期實(shí)施順序發(fā)生變化,項目實(shí)際建設過(guò)程基本情況也發(fā)生了變化。項目變更后的總投資87000萬(wàn)元。
本項目變更后,生產(chǎn)規模和生產(chǎn)工藝沒(méi)有發(fā)生變化,主要變更為二期工程年產(chǎn)15萬(wàn)噸濃硝酸先于一期工程年產(chǎn)25萬(wàn)噸硝基復合肥建設;化學(xué)水處理系統由反滲透變更為離子交換;原一臺35t/h循環(huán)流化床鍋爐和一臺75t/h循環(huán)流化床鍋爐變更為2臺50t鍋爐循環(huán)流化床鍋爐,煙囪由原來(lái)75米變更為80米;煤倉頂部布袋除塵器變更為灑水降塵;
在建設過(guò)程中將2個(gè)2000m3液氨球罐改為2個(gè)1000m3球罐。對應配套建設的液氨球罐區圍堰更改為1200m3;稀硝酸儲罐由1個(gè)1600m3改為2個(gè)1000m3儲罐(立式),對應配套建設的儲罐圍堰更改為1800m3。
生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的所有污水經(jīng)收集和預處理后送銀光公司污水處理廠(chǎng)進(jìn)一步處理,處理后達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級標準后回用于廠(chǎng)區綠化用水,多余部分外排銀光公司總下水。
實(shí)際建設情況為:原計劃的中水回用單元實(shí)際并沒(méi)有建設,自建綜合污水處理站,處理后達標中水送至靖煤集團白銀熱電有限公司熱電聯(lián)產(chǎn)項目作為生產(chǎn)用水。在熱電聯(lián)產(chǎn)停車(chē)時(shí),達標中水送銀光公司中水庫。
13.2 環(huán)境影響
變更后煤倉內布袋除塵器改為噴淋裝置,本項目煤倉為全封閉,經(jīng)灑水后無(wú)組織逸散煤塵為1.3t/a。
變更后硝酸工藝廢氣排放標準由《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)變更為《硝酸工業(yè)污染物排放標準》(GB26131-2010)。由于原環(huán)評報告編制時(shí),硝酸工業(yè)污染物排放標準已出臺但尚未發(fā)布實(shí)施,企業(yè)為長(cháng)遠發(fā)展考慮,硝酸尾氣的排放考慮了對新標準的適應性,配套的治理措施也能夠滿(mǎn)足新標準要求,因此原環(huán)評設計排放指標和治理措施不變化。
本項目硝酸尾氣廢氣量為126660萬(wàn)m3/a,單位產(chǎn)品排氣量為3377m3/t,氮氧化物排放濃度為200mg/m3,符合《硝酸工業(yè)污染物排放標準》(GB26131-2010)中氮氧化物排放限值300mg/m3,單位產(chǎn)品基準排氣量3400m3/t要求。
燃煤煙氣經(jīng)靜電除塵+布袋除塵器處理后,煙(粉)塵、SO2、NOx 和汞及其化合物的排放濃度分別15 mg/m3、300mg/m3、300 mg/m3和0.0006mg/m3。符合《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)排放限值。
固體混料廢氣、1#混合槽廢氣、2#混合槽廢氣經(jīng)旋風(fēng)除塵器處理后,排放濃度為120mg/m3,排放速率為0.768kg/h。符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)新污染源二級標準。
造粒冷卻廢氣和成品篩分廢氣經(jīng)旋風(fēng)除塵器+布袋除塵器處理后,排放濃度為120mg/m3,排放速率為6.0kg/h。符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)新污染源二級標準。
石灰石倉和粉煤灰倉廢氣除塵灰倉廢氣布袋除塵器處理后,排放濃度為120mg/m3,排放速率為0.17kg/h。符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)新污染源二級標準。
全廠(chǎng)酸性工藝冷凝液部分送稀硝酸裝置做吸收用水,大部分經(jīng)收集處理后達到循環(huán)水補充水標準送循環(huán)水裝置做循環(huán)補充水,過(guò)程無(wú)污水排放。
化學(xué)水處理排水、循環(huán)水排污水、生活、化驗、地坪沖洗等排水及無(wú)壓生產(chǎn)污水,生活及化驗污水集中收集送入公司污水處理廠(chǎng)進(jìn)一步處理,廢水處理后達到《硝酸工業(yè)污染物排放標準》(GB26131-2010)表2標準,并滿(mǎn)足《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(GB18918-2002)中一級A標準,處理后達標中水60.69m3/h,送至靖煤集團白銀熱電有限公司熱電聯(lián)產(chǎn)項目作為生產(chǎn)用水,熱電聯(lián)產(chǎn)停車(chē)時(shí)外送銀光公司中水庫。
本項目變更后主要固廢為鍋爐爐渣和鍋爐除塵過(guò)程中產(chǎn)生灰渣,年產(chǎn)生量18805t,灑落化肥83t/a,污泥增加了148.05噸/年,根據環(huán)境保護部環(huán)函[2010]129號《關(guān)于污(廢)水處理設施產(chǎn)生污泥危險特性鑒別有關(guān)意見(jiàn)的函》第二條意見(jiàn):‘專(zhuān)門(mén)處理工業(yè)廢水(或同時(shí)處理少量生活污水)的處理設施產(chǎn)生的污泥,可能具有危險特性,應按《國家危險廢物名錄》、國家環(huán)境保護標準《危險廢物鑒別技術(shù)規范》(HJ/T298-2007)和危險廢物鑒別標準的規定,對污泥進(jìn)行危險特性鑒別’。鑒于此,本工程污泥最終處置應待實(shí)際出污泥進(jìn)行危險廢物鑒別后,再選擇合適的處置方式。項目產(chǎn)生的固廢可得到安全處置,對環(huán)境影響都很小。
項目變更前后,項目高噪聲設備主要有攪拌機、泵類(lèi)等噪聲,變更前后聲源變化不大。采取治理措施后廠(chǎng)界處可達到《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的3類(lèi)標準要求。對廠(chǎng)界將不會(huì )產(chǎn)生明顯噪聲影響,對周?chē)暛h(huán)境影響均較小。
13.3環(huán)保投資
項目環(huán)保投資包括廢氣治理、廢水治理、噪聲防治、固廢治理及綠化,估算環(huán)保投資3227萬(wàn)元,占工程投資的3.7%。
13.4清潔生產(chǎn)